一季度以来,汉钢公司烧结厂积极响应公司降本挖潜号召,聚焦年度降本增效目标任务,紧扣重点精准发力,通过源头管理、抓细抓实、深耕细作、持续在小技小改、岗位创新方面出新招、出实招,全员开展节能降耗各项工作,全方位推动降本增效工作的扎实开展。
稳扎稳打提质量
围绕环保达标、供料稳定和降本增效目标,烧结厂坚持以原料、烧结工序一体化管理为抓手,克服含铁原料成分不稳和配比不断变化对高炉用料供应等影响,细化超厚料层均质化烧结技术的稳定,烧结厂的质量指标也节节攀升。综合返矿率稳定在20%左右,槽下转鼓指数达到82,碱度稳定率稳定在96.5%以上。该厂以每周调度会为纽带,结合日、周生产报表研判分析生产中遇到的实际问题,快速制定相应解决方案,逐步形成上下工序之间物料种类、配比变化进行及时地调整反馈,确保生产过程长期稳定。同时严格执行三班统一操作规定,实时做好各岗位信息衔接,不断强化关键人员对烧结机过程变化的跟踪判断,做到超前微调、预调,提升操作快速反应能力,助力烧结矿质量提升。
工艺改造降消耗
根据汉钢公司工艺指标的对标管理成果,烧结厂通过自查自纠,发现吸附塔活性炭在进入链斗机料斗过程中大颗粒活性炭掉落较多,这部分掉落的活性炭跟随刮板机进入负压输灰系统,容易造成负压输灰系统及吸排罐车管道堵塞,也造成了活性炭浪费,为解决这一问题,车间管理人员通过技术改造,在脱硫脱硝负压输灰系统管道上加装一个重力灰罐,将大颗粒活性炭过滤收集,回收后的活性炭重新填装入吸附塔进行二次利用,改造后不仅促进了吸灰量提升,而且大幅降低了活性炭消耗以及大颗粒活性炭对输灰管道的磨损,预计年创效58万余元。
设备优化出效益
振动筛作为烧结脱硫脱硝生产工序中的关键设备,其振动效率、振筛结构均可对生产造成不同程度的影响。为进一步提升脱硫脱硝振动筛生产效能,该单位技术人员通过重新布线、加装PLC控制柜;为提高料位筛选出不合格颗粒料;用小功率电机代替大功率电机,达到降低电网冲击、节约电能的效果等举措,不仅提升了设备自动化效率,实现了设备在线监测功能,还提高了振动筛效率,保证了正常生产,预计年可创效26万元。而振动筛所筛下的细碳粉通过收集,用罐车拉运至炼铁喷煤系统使用,可谓一举多得,预计年可创效960万元。
通过稳定生产保质量、工艺改造降消耗、设备优化出效益三大方针的持续推行,响亮地喊出“全员发力齐上阵,我为公司添效益”。坚持不断的刀刃向内降成本,大力开展回收复用、技改成效、修旧利废等工作,引导干部职工眼睛向内算细账、算成本账,深挖内潜,推动了降本增效工作取得实效。(孙佳)
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