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陕钢龙钢公司轧钢厂:实施多项技改措施 助推经济指标稳步提升

作者:陈辉

发布时间:2023-01-08 21:29:24

来源:陕钢集团龙钢公司

一直以来,陕钢集团龙钢公司轧钢厂棒三作业区坚持“目标引领 问题导向”总步调,围绕“节能轧钢 经济轧钢”生产总要求,积极开展多项技术改进措施,助推全年各项经济指标稳步提升。 

圆盒变方盒,成本节余一毛钱。

一直以来,该单位中轧450平辊进口导卫使用圆形夹板装配,夹板装配固定需使用顶丝固定,当夹板内侧磨偏后,在外力作用下夹板会随着磨损方向转动,进而导致中轧进口来料转钢,同时又因圆形夹板固定不牢固,导致夹板耐磨性差,甚至会因夹板变形导致中轧废钢。

为解决这一问题,技术人员重新设计450平辊进口导卫框架及夹板,将原来的圆形夹板改进为方形夹板,将原来的圆形导卫框架改进为方形导卫框架。此项改进可增加450平辊导卫及夹板使用周期,而且极大降低了中轧废钢风险,吨钢导卫成本可降低1毛钱。

长跑变短跑,根根跑出加速度。

之前,该单位中轧过渡跑槽采用9米长整体跑槽,因过渡跑槽距离过长,在中轧来料轧制间隙,跑槽会因钢温影响导致冷热应力变化大,容易产生跑槽裂纹,进而造成跑槽损坏,严重时会造成废钢,因此,必须对过渡跑槽进行注水冷却。但注水冷却跑槽一方面增加了冷却水用量,另一方面造成钢材非必要降温,导致原料钢坯能耗增加。

为彻底解决这一问题,技术人员经过反复模拟计算,决定对过渡跑槽重新设计制作,将原整根9米跑槽改为4根2米跑槽组合,同时不再注水冷却。经上线验证,此项改进可最大限度降低冷热应力变化对过渡跑槽造成的影响,同时降低了轧制冷却水用量,减轻了钢坯的非必要能耗。综合年创效约15万元。

线上变线下,作业率再提升5%。

粗中轧来料进入下一架进口,当轧辊咬入角过大,咬合力与料型两侧受力不匹配时,就会使来料在进口打滑,导致粗中轧废钢。因而,粗中轧机装配完后,必须使用打包丝或焊丝拉焊磨槽。当线下人工磨槽不到位,轧辊再次线上磨槽时,势必会导致误机产生,进而影响作业效率;当线下磨槽强力使用焊条磨槽,势必会损坏整体轧辊槽面,进而会降低轧槽过钢量,降低作业率。

为保证生产顺行,同时进一步提高作业效率,技术人员决定设计线下磨槽装置,通过测绘600、500、450系列上下轧辊中心尺寸,选用合适长度十字万向轴,在确保传动安全、操作安全的前提下,采用3000W减速电机带动万向轴转动,进而带动轧辊转动,经试用,此装置可实现下线轧辊拉焊磨槽,减少线上轧辊磨槽时间及废钢几率,大大提高整体作业率,年创效约100万元。(陈辉


责任编辑:孟雄薇

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