9月1日,从长庆油田采油五厂财务资产科获悉,截至8月底,该厂已实现成本投资控降2.2亿元,完成提质增效总目标的83.2%,取得了阶段性成效。今年以来,面对国际低油价带来的严冬,该厂变“熬冬”为“冬训”,锁定公司下达的提质增效目标,不等不靠、迎难而上,战严冬、转观念、勇担当、上台阶,在重重荆棘实现了提质增效“加速跑”。

该厂将提质增效总目标进行科学分解,明确了各系统、各单位的整体控降任务和月度完成指标,并配套完善以经营指标为关键、原油产量为重点的新业绩考核办法,倒逼全体干部员工摒弃过去先干活后算账、不考虑成本的“老思想”,始终把精打细算贯穿到岗位每项工作之中。“经营考核比例大幅提升,实现了全员从‘先干后算’到‘先算后干’转变,为推动提质增效夯实了基础。”人事组织科副科长吴志鹏说道。抓住主要矛盾和矛盾的主要方面是解决问题的关键。该厂严格落实油田公司“六个优化”“七个压减”总要求,紧盯电费、材料费、设备维修费等七项大宗费用以及产建投资的控降目标不松劲,成立由厂主管领导任组长的八个提质增效专项推进小组,制定了14项72条控投降本“硬举措”,突出对标管理,强化全过程监督,并坚持每月开展各系统的评价、通报、考核,督促各基层单位、主管科室将任务扛在肩上、工作抓在手上,脚踏实地地抓好控降工作。截至目前,控投降本完成值已经超时间节点18%,阶段性成果显著。

依靠员工、发动员工是战胜严冬的“重要法宝”。该厂引导全员大力弘扬以苦干实干、三老四严为核心的石油精神,从岗位做起、点滴抓起。在自主管理方面,该厂干部员工践行“自己能干的事就自己干”的要求,修筑护坡24个,更换管线32条,用废旧油管修建道路护栏1万余米,共计创效312万元;在修旧利废方面,该厂成立了8个作业区级维修班和52个井区级维修小组,自行检修各类机泵1728台次,开展抽油机减速器润滑油过滤再生利用1614台,较去年同期少维修减速器87台次,共计节约修理费942万元;创新是提质增效发展的不竭动力。在污油泥处理中,该厂引进了2种污油泥减量化处理技术,截至8月底,累计处理污油2419.33吨,减量96.1%,不仅较委外处理节约费用近120万元,还回收原油336.08吨;在油井措施中,该厂大力推行中性液不动管柱解堵技术,在保证措施效果前提下,单井费用平均下降5万元,占井周期减小3天;在间开工作中,两所和基层技术人员对油井生产状况进行精准摸排,打破以往间开“步子小、数量少”局限,优化1469口低产低效油井实行间开,截止目前已节约电量达2190.1万千瓦。同时,该厂在全厂范围内征集“金点子”185个,举办了第二届创新创效成果展,本次展览收获创新创效成果85项,其中36项优秀成果在第二届员工创新创效成果展上展出并逐步推广应用,预计全年能创效500多万元,为打好打赢提质增效攻坚战提供有力支撑。(王丹丹 通讯员 张有为)
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